近日,中冶華天負責總體及工藝設計的長(cháng)江鋼鐵軋鋼廠(chǎng)二車(chē)間南、北線(xiàn)直軋節能環(huán)保改造設計項目熱負荷試車(chē)成功。改造后,長(cháng)鋼雙棒生產(chǎn)線(xiàn)噸鋼可節約高爐煤氣120立方米,一年減少使用煤氣約3.39億立方米,節約費用近6500萬(wàn)元;同時(shí)減少了氧化鐵皮燒損,大幅提高了成材率,綜合噸鋼可節約成本約100~150元,一年可節省費用約1.6億元,取得了突出的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益。該技改工程的成功是長(cháng)江鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展、打造新質(zhì)生產(chǎn)力的生動(dòng)寫(xiě)照,也是中冶華天“冶金建設國家隊”第一梯隊的綜合實(shí)力和央企擔當的再次體現。
據了解,中冶華天總承包長(cháng)江鋼鐵軋鋼廠(chǎng)二車(chē)間南北雙棒項目于2011年投產(chǎn),主要產(chǎn)品為建筑用鋼,南線(xiàn)主要生產(chǎn)直徑12~18毫米螺紋鋼,北線(xiàn)主要生產(chǎn)直徑18~40毫米螺紋鋼,此次改造前已安全運行12年,各項生產(chǎn)指標處于行業(yè)領(lǐng)先水平,有效保障了長(cháng)江鋼鐵在螺紋鋼市場(chǎng)的地位和發(fā)展。為順應新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展需求,2023年,中冶華天對該生產(chǎn)線(xiàn)及設備進(jìn)行升級改造,主要是新采用熱送直軋工藝,實(shí)現免加熱軋制螺紋鋼,減少加熱爐煤氣、水、電等介質(zhì)消耗,降低鋼坯氧化燒損,從而達到降低能耗、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力的目的,助力長(cháng)江鋼鐵打造新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式,大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。